利用Fluent軟件對(duì)無殼風(fēng)機(jī)的內(nèi)部流場(chǎng)和壓力場(chǎng)進(jìn)行了模擬分析,得出氣流在葉輪出口處由于截面突然擴(kuò)大,壓力損失慘重,是造成無殼風(fēng)機(jī)效率低下的主要原因。為改善這一缺陷,設(shè)計(jì)了多種導(dǎo)流方案模型進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了風(fēng)機(jī)性能的對(duì)比實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,安裝方案2導(dǎo)流裝置后風(fēng)機(jī)的性能得到顯著提升,全壓效率由原先的69.4%提升至80%左右。另外,在進(jìn)行導(dǎo)流流道設(shè)計(jì)時(shí),導(dǎo)流板的曲率及流道流通截面的擴(kuò)張速度不應(yīng)太快,否則容易發(fā)生邊界層分離而使得導(dǎo)流板的導(dǎo)流擴(kuò)壓性能下降。導(dǎo)流板的安裝間隙也不應(yīng)過大,隨著安裝間隙的增大,風(fēng)機(jī)的出口壓力降低,風(fēng)機(jī)效率下降。